摘 要: 某電廠 640 MW 超臨界機組汽輪機壓力變送器存在內(nèi)漏現(xiàn)象,浪費了高品質(zhì)的蒸汽,降低了機組效率,增加了煤耗。文中分析了引起壓力變送器內(nèi)漏的原因,主要原因是平衡密封圈不嚴(yán)密,行程反饋誤差大,并針對此缺陷實施了改造預(yù)啟閥、增加手動加關(guān)裝置等措施,解決了壓變轉(zhuǎn)換閥內(nèi)漏問題,并用等效焓降法對壓變閥內(nèi)漏對機組熱經(jīng)濟性的影響進行了分析,結(jié)果表明消除壓變閥內(nèi)漏提高了機組的經(jīng)濟性,且改造回收期短。vNs壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
壓力變送器( 簡稱壓變) 是汽輪機高中壓缸聯(lián)合啟動,正常停機及事故處理的關(guān)鍵閥門,壓變長期運行在比較惡劣的環(huán)境中,閥前處于主蒸汽的高溫、高壓區(qū)域,閥后為冷段再熱管道,閥前與閥后運行參數(shù)差距較大,當(dāng)閥門開啟瞬間或者不嚴(yán)密時,閥芯承受高溫高壓蒸汽沖刷,造成閥門內(nèi)漏,為減少新蒸汽損失,避免循環(huán)效率下降,機組正 常 運 行 時 高 旁 轉(zhuǎn) 換 閥 必 須 具 有 良 好 的 嚴(yán) 密性[1]。
文中針對某電廠 640 MW 超臨界機組壓變內(nèi)漏日益嚴(yán)重的問題展開分析,確定了壓變內(nèi)漏的原因,提出了改造方案并加以實施,解決了壓變內(nèi)漏問題,提高了機組效率,降低了煤耗,保證了機組安全穩(wěn)定運行。
1 壓力變送器的作用及現(xiàn)狀
1. 1 壓力變送器的主要作用
( 1) 改善機組的啟動性能: 機組在各種工況下( 冷態(tài)、溫態(tài)、熱態(tài)和極熱態(tài)) 用中壓缸啟動時,投入旁路系統(tǒng)控制鍋爐蒸汽溫度使之與汽機汽缸金屬溫度較快地相匹配,從而縮短機組啟動時間和減少蒸汽向空排放,減少汽機循環(huán)壽命損耗,實現(xiàn)機組的#佳啟動。
( 2) 機組正常運行時,高壓旁路裝置具有超壓安全保護的功能: 一旦主蒸汽壓力超過高壓旁路裝置的設(shè)定值,壓力變送器快速開啟,并按照機組主蒸汽壓力進行自動調(diào)節(jié),直到恢復(fù)正常值。( 3) 回收工質(zhì),減少噪音: 機組啟動過程中,鍋爐蒸發(fā)量大于汽機消耗量,在符合突降和甩負(fù)荷時,有大量蒸汽需要排出,多余的蒸汽若直接排在大氣中,不僅損失了工質(zhì),而且對環(huán)境有很大的噪音污染,設(shè)置旁路系統(tǒng),達到回收工質(zhì)和消除噪聲的目的[2]。
1. 2 高壓旁路構(gòu)造現(xiàn)狀
某機組壓力變送器為進口 CCI 產(chǎn)品,型號是HBSE160 - 250,閥門由閥芯閥桿組件、閥座、閥籠、閥蓋及密封件等組成,具體結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。
壓變內(nèi)漏使得本應(yīng)該進入汽輪機做工的部分蒸汽沒能參與汽輪機高壓缸的做功,浪費了高品質(zhì)蒸汽,使得機組效率降低,煤耗升高,而且壓變內(nèi)漏 還 會 使 閥 后 管 道 溫 度 居 高 不 下 ( 400 ℃ 以上) ,威脅機組的安全穩(wěn)定運行[3],因此壓變內(nèi)漏問題急需解決。
2 壓力變送器內(nèi)漏的原因分析
通過解體某電廠壓變閥內(nèi)件及底口,并對閥內(nèi)件的間隙測量和行程校對,分析得出此電廠壓變內(nèi)漏的主要原因有以下兩點:
( 1) 壓變采用平衡式結(jié)構(gòu),由于平衡閥芯上下腔通過貫穿閥芯的通孔相連,以此來平衡壓力,這種閥的優(yōu)點是執(zhí)行器所需驅(qū)動力小,開關(guān)靈活,但是缺點就是閥門平衡密封圈一旦磨損就會導(dǎo)致閥門內(nèi)漏量逐漸增大,閥門泄露等級較低,存在本質(zhì)上的內(nèi)漏因素。
閥桿和流量套筒之間采用可以壓縮的石墨密封圈,在開始的時候壓緊密封嚴(yán)密,隨著來回動作,會使密封圈磨損,當(dāng)機組啟停次數(shù)多時,就會造成間隙超標(biāo)影響密封性能,導(dǎo)致閥門從石墨密封圈間隙竄入閥芯上部從平衡孔直接進入閥后,直接導(dǎo)致閥體內(nèi)漏。
( 2) 由于限位桿( 如圖 2 所示) 連接部分出現(xiàn)松動或行程調(diào)節(jié)時零位標(biāo)記錯誤,導(dǎo)致閥門反饋出現(xiàn)負(fù) 偏 差,控 制 邏 輯 認(rèn) 為 閥 門 過 關(guān) ( 實 際 零位) ,開啟閥門導(dǎo)致閥門過流。
從機組啟動后壓變閥后溫度曲線( 如圖 3 所示) 可以看到閥后溫度達到 450 ℃ ,經(jīng)過排查,閥門回裝并調(diào)整行程后在閥門啟閉過程中由于限位桿連接部分出現(xiàn)松動導(dǎo)致閥門反饋出現(xiàn)負(fù)偏差,執(zhí)行機構(gòu)認(rèn)為閥位在零位以下,所以開始執(zhí)行自動調(diào)整將閥桿向上抬,恢復(fù)零位。此時執(zhí)行機構(gòu)所認(rèn)為的零位實際是有開度的,因此閥門并未完全關(guān)閉,導(dǎo)致蒸汽過流、閥后溫度驟升。
3 改進方案的制定及實施效果
3. 1 壓變采用預(yù)啟閥芯
壓變閥芯結(jié)構(gòu)主要分為平衡閥芯及非平衡閥芯。平衡閥芯上下腔通過貫穿閥芯的通孔相連,以此來平衡壓力,如圖 4 所示; 非平衡閥芯則是選用預(yù)啟閥芯的結(jié)構(gòu),并將平衡密封圈更換為導(dǎo)向脹圈,只起導(dǎo)向而不起密封作用,如圖 5 所示。
針對平衡閥芯和不平衡閥芯的優(yōu)缺點,選用預(yù)啟閥芯的結(jié)構(gòu)解決內(nèi)漏。預(yù)啟閥主閥是主要的控制介質(zhì)元件,其內(nèi)部設(shè)置一個小預(yù)啟閥,通常情況下,主閥內(nèi)件的蝶形彈簧將大、小閥芯推開,此時閥芯上下腔室是連通的,即為平衡閥,所需執(zhí)行力很小; 當(dāng)閥門需要關(guān)閉時,主閥芯作為一個平衡閥shou先接觸底座,隨后預(yù)啟閥芯壓縮蝶簧再與小閥座接觸密封,這樣原平衡閥芯就變成了非平衡閥芯,上腔的壓力對閥芯產(chǎn)生巨大推力,促使閥門關(guān)閉的更嚴(yán)密,預(yù)啟閥芯結(jié)構(gòu)特點是運行時為平衡閥芯,驅(qū)動力小,關(guān)閉時變?yōu)榉瞧胶忾y芯,關(guān)斷嚴(yán)密。
3. 2 調(diào)整壓變零位
壓變以及類似氣動閥門檢修結(jié)束后調(diào)整行程完畢后請熱工調(diào)試人員手動測試關(guān)位,保持氣缸向下作用力#大時閥桿不再向下活動才可確認(rèn)零位; 壓變以及類似氣動閥門檢修結(jié)束后調(diào)整行程時,在確定關(guān)位后務(wù)必將行程顯示調(diào)整為 3% -4% 開度,使執(zhí)行機構(gòu)始終認(rèn)為閥門未完全關(guān)閉到位,下氣缸始終保持排氣狀態(tài)而上氣缸保持進氣狀態(tài),使執(zhí)行機構(gòu)始終保持對閥桿向下的關(guān)力。
3. 3 實施效果
改造方案的具體實施,2018 年 8 月 21 日,對某電廠 640 MW 超臨界機組壓變閥進行了改進方案的實施工作,改造前后壓變閥后溫度曲線如圖6 - 7 所示。
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經(jīng)過效果確認(rèn),壓變多次開關(guān)閥后溫度一直穩(wěn)定在 250 ℃ 左右,在標(biāo)準(zhǔn)限值( 280 ℃ ) 以下,證明改造方案是有效可行的,成功消除了壓變內(nèi)漏的問題,也為同類機組壓變內(nèi)漏問題的解決提供了有效參考。
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