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燃?xì)廨啓C入口導(dǎo)葉控制故障分析及處理

作時間:2019-03-30  來源:  作者:
   

 摘要:詳細(xì)闡述燃?xì)廨啓C入口導(dǎo)葉閥位間斷性跳變的故障現(xiàn)象,通過檢修發(fā)現(xiàn),閥位變送器引出線外層增加的保護導(dǎo)管黃臘管造成了閥位變送器引出線磨損而接地,通過更換新的閥位變送器,使問題得到徹底解決。pAw壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 
重慶建峰化工股份有限公司一化合成氨裝置的空氣壓縮機驅(qū)動汽輪機為 5001 系列單軸式燃?xì)廨啓C,2004 年控制系統(tǒng)改造為 TS3000 系統(tǒng)。該系統(tǒng)#大的優(yōu)點在于其軟件和硬件都采用 “三取二”表決的三重冗余結(jié)構(gòu),安全可靠。
 
1 問題的提出
2017 年 8 月 12—13 日,燃?xì)廨啓C空氣入口導(dǎo)葉(IGV)1# 閥位變送器(LVDT1)反饋顯示 間 斷 性兩次從 74 °跳變到 67 °左右, 一段時間后恢復(fù),隨后 3 個月間斷性出現(xiàn)類似情況。
 
燃?xì)廨啓C入口導(dǎo)葉設(shè)置 2 個閥位變送器反饋(LVDT1 和 LVDT2) 信號, 由于測量誤差,LVDT2略低 2 °~5 °,2 個信號經(jīng)高選后作為測量值進入控制系統(tǒng)。 燃?xì)廨啓C正常運行時選擇 LVDT1, 一旦LVDT1 跳變到低值,控制系統(tǒng)將選擇 LVDT2 作為測量值。這將引發(fā)入口導(dǎo)葉閥位波動,燃?xì)廨啓C瞬間出現(xiàn)負(fù)荷波動,排氣溫度一定幅度上升,并迫近聯(lián)鎖值,給工藝運行帶來影響。多次排查無果,無奈之下,用機械方法調(diào)整了LVDT1 和 LVDT2 偏差值,但仍然無法解決 LVDT1階躍下降和燃?xì)廨啓C運行波動問題。
 
2 原因分析
2.1 控制原理[1]
該空氣壓縮機燃?xì)廨啓C入口導(dǎo)葉控制是在MARK-Ⅳ控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上改造而成,原 MARK-Ⅳ控制系統(tǒng)集成了伺服放大卡, 三控制器 R / S / T分別輸出-8~+8.0 mA 直流電, 分別驅(qū)動由三線圈電磁力疊加而成的伺服閥, 作用在油動機上構(gòu)成執(zhí)行機構(gòu)驅(qū)動入口導(dǎo)葉。 伺服閥中任意 1 個或 2個線圈因故障造成電流中斷, 但只要 1 個線圈能正常工作,也能驅(qū)動油動機正常調(diào)節(jié),體現(xiàn)了燃?xì)廨啓C控制系統(tǒng)“三取二”設(shè)計理念的高度容錯性。因 TS3000 控制系統(tǒng)輸出標(biāo)準(zhǔn) 4~20 mA 信號,與原 MARK-Ⅳ控制系統(tǒng)輸出-8~+8.0 mA 直流電不符,因此在改造時增加了 3 個好立伺服放大卡,取代了原集成在 MARK-Ⅳ控制系統(tǒng)中伺服放大卡的功能,信號制也發(fā)生了相應(yīng)的變化:新系統(tǒng)中3 塊伺服卡接收來自控制器模擬輸出卡的標(biāo)準(zhǔn) 4~20 mA 控制信號, 作為 IGV 閥位控制指令;4 線制的 LVDT1 由卡 1 提供 3 000 Hz/ 5 V 交流電源,并反饋 0~2.5 V 交流信號回卡 1, 在卡 1 內(nèi)部轉(zhuǎn)換成4~20 mA 信號,同時還分別送到卡 2 和卡 3,作為LVDT1 的信號;同理,4 線制的 LVDT2 由卡 2 提供3 000 Hz/ 5 V 交流電源, 并反饋 0~2.5 V 交流信號回卡 2,在卡 2 內(nèi)部轉(zhuǎn)換成 4~20 mA 信號,分別送到卡 1 和卡 3, 作為 LVDT2 信號。 在 3 塊卡中,LVDT1 和 LVDT2 信號經(jīng)過高選后作為入口導(dǎo)葉閥位測量信號, 控制指令和測量信號在 3 塊卡中經(jīng) PID 運算后分別輸出-8~+8.0 mA 直流電的控制信號,驅(qū)動伺服閥線圈及后續(xù)機構(gòu),組成三冗余控制系統(tǒng)。伺服回路原理如圖 1 所示。
 
2.2 檢查過程
1) 在燃?xì)廨啓C在線運行的情況下, shou先判斷LVDT1 性能不穩(wěn)定,而造成測量值階躍下降。由于更換 LVDT 后需調(diào)試伺服卡,重新寫入數(shù)據(jù),因此無法在線更換 LVDT,只能采用調(diào)整機械零位的方法,消除 LVDT1 和 LVDT2 偏差值。但隨后又出現(xiàn)LVDT1 測量值階躍下降, 故障的根本原因沒有找到,問題沒得到解決。
 
2) 對 LVDT1 測量回路進行檢查,發(fā)現(xiàn)伺服卡對 LVDT1 供電電壓偏低,正常值應(yīng)為 5 V 交流電,實測只有 1.5 V 左右交流電, 判斷伺服卡有故障。由于伺服卡更換后需要對入口導(dǎo)葉全行程進行調(diào)試,因此,燃?xì)廨啓C將無法在線更換,只能堅持運行。
 
3) 2017 年 10 月,利用短暫停車機會,檢查伺服卡。將 LVDT1 供電接線拆除,測量伺服卡供電電壓為 5 V 交流電,正常,判斷卡件正常,確定后端回路有接地現(xiàn)象,電纜、LVDT1 均有可能。因時間緊迫,沒有進行處理,仍堅持運行。
 
4) 裝 置 大 修 期 間 , 對伺服卡后端電纜和LVDT1 進行徹底檢查。對電纜絕緣、阻值檢查,正常。拆掉 LVDT1 后,發(fā)現(xiàn) LVDT1 到接線箱引出線加裝了一層黃臘管, 該線是由于此處環(huán)境溫度高達 60 ℃,為保護 LVDT1 的引出線而加裝的。黃臘管外徑為 6 mm, 其外層金屬保護管內(nèi)徑為 8 mm,而接線箱格欄端頭內(nèi)徑只有 5 mm, 造成黃臘管端頭在格欄端頭受阻且被壓縮,LVDT1 的引出線就因內(nèi)部張力而拉伸,并擱置在格欄端口的直角上。燃?xì)廨啓C長時間運行帶來高頻振動, 該直角就如一把較鈍的鋸子長時間磨損引出線, 使得 4 根引出線中信號反饋線黃線的絕緣層破裂而接地,成為事故的根本原因。
 
2.3 電路原理
LVDT 內(nèi)部原理圖如圖 2 所示。
 
從圖 2 可以看出,LVDT 內(nèi)部有三組線圈,勵磁線圈 L 紅黑兩端連接到 3 000 Hz/ 5 V 交流電源,感應(yīng)線圈由 L1 和 L2 反相串聯(lián)構(gòu)成,其黃藍兩端輸出電壓 E0(0~2.5 V 交流電)閥位測量信號。勵磁線圈與感應(yīng)線圈間設(shè)有鐵磁性鐵芯連到入口導(dǎo)葉閥桿上,當(dāng)入口導(dǎo)葉閥位變化時,中間鐵芯在 LVDT內(nèi)位置隨之移動, 改變感應(yīng)線圈 L1 和 L2 感應(yīng)電壓, 從而輸出相對應(yīng)輸出電壓 E0, 即閥位測量信號,并對應(yīng)相應(yīng)閥位。若 LVDT 勵磁線圈 L 輸入電源電壓 Ei 及頻率穩(wěn)定時, 閥位變送器輸出電壓 E0等于 L1、L2 及抽頭線圈 L 抽三線圈電壓矢量和,即:
E0=EL -EL +E 抽
當(dāng)黃線接地時,勵磁線圈 L 的抽頭接地,相當(dāng)于在抽頭的部分線圈上并聯(lián)了一個接地電阻,勵磁線圈總阻抗減小, 從而導(dǎo)致了勵磁線圈 L 電流增加,抽頭部分線圈電流減小,根據(jù)電磁感應(yīng)原理可知:EL 增加,EL 減小。 同時, 如果 LVDT 黃線接地,E 抽將減小, 且減小的程度與接地電阻大小相關(guān),當(dāng)完全接地時,E抽≈0,EL 增加量、EL 減小量也將達到#大值,LVDT 輸出電壓 E0 下降達#大值,LVDT 閥位測量誤差達#大值,造成階躍下降。
 
3 處理措施及效果
據(jù)查證用戶數(shù)據(jù)手冊,LVDT 的引出線本身就是針對高溫環(huán)境設(shè)計和選材的, 沒必要進行額外保護。因此在大修時更換新 LVDT, 就不加裝黃臘管,調(diào)試伺服卡并重新寫入數(shù)據(jù)后,LVDT1 測量值完全正常[2-3]。燃?xì)廨啓C在大修后開車,入口導(dǎo)葉控制完全正常。
 
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